日前,从2006年“中国铝业”杯全国QC小组成果发表赛上获悉,上海石化
涤纶事业部的《提高溴冷机运行平稳率》QC成果从全国近200个QC成果中脱颖而出获得一等奖。该QC攻关项目通过优化管理、工艺调整等手段,有效地降低了生产成本,实现了能源的再利用,同时也避免了
酯化蒸汽排放对大气的影响,达到了清洁生产的目的。
上海石化15万吨聚酯装置是中国石化“十条龙“攻关项目,在2004年9月1日正式投料开车,是一套具有中国石化自主知识产权、代表当今国际生产工艺水平的年产15万吨三釜流程聚酯生产装置。装置建成投产后,该公司始终将降本增效、清洁生产作为重要工作来抓,他们针对该套装置在聚合生产过程中会产生每小时8吨左右的0.06Mpa副产酯化蒸汽,而消化这些副产酯化蒸汽又需要每小时600吨循环冷却水的用量,同时在预缩聚、终缩聚的EG循环系统和切片化系统中却存在着每小时200万大卡的冷冻水量空缺的情况,他们大胆提出了使用酯化蒸汽的热量来推动溴冷机制冷,由此产生的冷冻水供预缩聚、终缩聚的EG循环系统和切片化系统使用,这样既节省了两台100万大卡冷冻机制冷量,又能使酯化副产蒸汽得到了合理利用。2005年3月,上海石化涤纶部15万吨聚酯溴冷机运行管理QC小组成立,将《提高溴冷机运行平稳率》作为课题,并将溴冷机运行的稳定率达到95%作为攻关目标。
通过一年来的QC攻关,溴冷机运行平稳率不仅达到了预期目标,而且平均达到了97.49%,目前可完全取代两台100万大卡制冷机组的动力供冷。由于每台机组的电机功率为300多千瓦,如果一年以8000小时运行计算的话,一年可为企业节约480万度电,约259.2万元人民币,除去阀门系统程序改造的2万元,每年可以节约257.2万元。